提高高炉炉况稳定性
首钢京唐钢铁联合有限责任公司(简称首钢京唐公司)1号高炉于2009年5月21日开炉,有效容积为5500m3,炉缸直径为15.6m,4个铁口,42个风口,高径比1.93。首钢京唐公司2号高炉有效容积为5500m3,设4个出铁口和42个风口,炉喉直径为11.2m,炉腰直径为17m,高径比为1.93,属于矮胖型高炉。2号高炉于2010年6月26日投产。
首钢京唐公司两座大高炉投产以后,为了提高炉况的稳定性,公司在生产高镁球团及稳定烧结矿质量方面、在风口面积调整、短风口应用、富氧率提高、大矿批冶炼等基本制度优化方面进行了一些积极的尝试,并逐步摸索出与之相匹配的装料制度,目前炉况稳定性、指标水平有了很大的提升,炉温水平也有了较大的提高。
2012年完成铁产量889.88万t,超计划39.88万t,比2011年多产188.23万t,全年利用系数2.23t/(m3∙d)。
2012年全年焦比305.19kg/t,两座高炉最高负荷达到5.54,月均负荷最高达到5.42。
2012年煤比完成152.29kg/t,燃料比486.65kg/t,两座高炉平均煤气利用率达到50.66%。
2 高炉指标情况
2013年1-3月份,两座高炉累计焦比306.496kg/t,煤比152.994kg/t,小焦比31.655kg/t,燃料比491.146kg/t,利用系数2.223t/(m3∙d)。
2013年1-3月份,1号高炉焦比298.7kg/t,煤比155.6kg/t,平均利用系数2.299t/(m3∙d)燃料比487.2kg/t。
2013年1-3月份,2号高炉焦比315.1kg/t,煤比149.7kg/t,燃料比495.1kg/t,平均利用系数2.087t/(m3∙d),其中2号高炉于2012年12月24日开始加钛护炉。
图1、图2为首钢京唐公司1号高炉、2号高炉2012年10月-2013年3月的焦比、煤比和燃料比。表1为首钢京唐公司1号高炉、2号高炉的操作指标。
图1 首钢京唐公司1号高炉焦比、煤比和燃料比
图2 首钢京唐公司2号高炉焦比、煤比和燃料比
表1 首钢京唐公司1号高炉、2号高炉操作指标
3 原燃料条件
1)烧结
受成本影响,经济配矿后,烧结矿品位与上年相比,呈下降趋势;烧结矿平均品位55.8%,与国内其他高炉相比偏低。表2为京唐钢铁公司高炉烧结矿主要指标。
表2 高炉烧结矿主要指标
2)入炉品位与渣比
2013年1-3月两座高炉入炉品位58.8%,渣比300kg/t;整体入炉品位呈下降趋势。图3为首钢京唐钢铁公司高炉入炉矿品位和渣比。
图3 高炉入炉矿品位和渣比
3)焦炭质量
京唐高炉入炉焦炭质量较好,2013年焦炭平均灰分11.78%,但入炉焦炭整体粒级要低于同类型高炉,焦炭筛网尺寸为等效25mm。
冷强度:M40=91.02%,M10=5.62%。
热性能:CSR=71.72%,CRI=20.71%。
表3为京唐钢铁公司焦炭质量。
表3 京唐钢铁公司焦炭质量
4 主要技术参数
京唐高炉本着“小风口、高富氧、高风速、高动能”的技术思路寻求更好的稳定状态。
日常煤气调整按照“稳定边缘、打开中心、稳定中心、照顾边缘”的原则,力求获得稳定而合理的煤气分布。
1)1号高炉主要参数
2013年1号高炉平均风量8059m3/min,实际风速255m/s,煤气利用率49.47%。
表4列出1号高炉主要操作参数。
表4 1号高炉主要操作参数
2)2号高炉主要操作参数
2013年2号高炉平均风量8015m3/min,实际风速250m/s,煤气利用率平均47.88%。表5为2号高炉主要操作参数。
表5 2号高炉主要操作参数
5 技术创新
1)生产高镁球团,提高渣中MgO含量,同时改善炉渣脱硫效果。
针对资源方面的影响,含硅高粉料减少,球中硅含量降低,球团配加重质镁粉以提高成品球质量,同时也能提高炉渣MgO含量,改善脱硫效果。京唐于2012年11月开始生产高镁球团。
球团MgO含量由试验前的0.79%提高到到目前的1.74%,渣中MgO由6.74%提高到目前的7.94%;一定程度改善了脱硫效果,同时也提高了高炉的排碱能力。
在降低成本的同时保证了球团矿的质量:保证还原膨胀率不超20%。但品位比之前降低0.4%左右,目前球品位65.62%,SiO2含量2.99%。
图4示出首钢京唐钢铁公司2012年1月-2013年3月球团矿及炉渣变化情况。
图4 球团矿及炉渣的变化
2)缩小风口面积,提高风速、动能 ,“打开中心”,提升顺行状态。
大高炉炉缸直径大,如果风速、动能不高,就不容易吹透中心,时间长会不利于炉内顺行。
京唐高炉根据炉况反应,逐步缩小风口面积,由之前的一缩小风口面积就损失风量,到目前调整后风量基本不损失,而实际风速和动能水平得到较大的提高。
1号高炉风口面积由2012年0.5659m2到目前的0.5414m2,实际风速高时在255m/s(之前240左右),动能在15000kg.m/s(之前13000左右)。
2号高炉风口面积由2012年0.5574m2到目前的0.5404m2,风速和动能也有了较大提高。本年度2#高炉因护炉,风速、动能平均水平受一定程度的影响。
3)逐步提高富氧水平,改善煤粉燃烧性;同时提高理然温度,增强炉缸热储备。
通过逐步提高风温、富氧水平,理论燃烧温度得到提升,尤其在重负荷,煤比较高的情况下,通过提升理论燃烧温度,来改善煤粉的燃烧性,防止未燃煤粉增多,恶化炉内透气性,升高压差。
两座高炉富氧水平由平均3.5%提高到目前的5.5%;理论燃烧温度由2230℃提高到目前2350℃左右,提高近120℃。其中1号高炉富氧2012年1-10月份平均3.34%,目前平均达到5.5%。
图5为1号高炉富氧率与理论燃烧温度的变化情况。
图5 1号高炉富氧率与理想燃烧温度的变化
4)采用短风口冶炼。
为优化送风制度,采用短风口冶炼来缓解高炉压差,同时为进一步提高高炉吃热能力,继续摸索短风口冶炼条件下相匹配的装料制度。
为提高边缘煤气开度,逐步将之前长度为730mm及700mm的风口更换为625mm。
京唐两座高炉目前均采用中心加焦的装料模式,中心温度在500-600℃,与使用短风口前相比没有降低;目前边缘温度在90℃左右。
5)采用大矿批冶炼。
为在进一步提高负荷后,保持一定的焦窗厚度,获得合理的煤气分布,京唐高炉进行大矿批冶炼。
其中2号高炉创新性的采用矿矿焦的上料模式,于2011年10月份开始进行大矿批冶炼;1号高炉于2012年9月利用年修机会进行料罐扩容改造,将料罐容积由80m3更换为104m3,同样进行大矿批冶炼。
两座高炉矿批由之前的143t提高到目前175t左右,最大矿批达到182t。采用大矿批冶炼后,煤气稳定性较之前有好转,能够实现在高负荷情况下的稳定。
通过不断尝试,京唐大高炉能够实现较高负荷条件下高炉的稳定顺行。但对大高炉冶炼规律真正把握方面还需进一步摸索和探讨。
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